面对目前钢铁产业低迷的情况,作为钢铁上游产业链,焦化行业受到了严格考验。降成本,降能耗是我企业确当务之急。我车间结合现实情况,做了三个刷新项目降低能耗:
第一、焦炉经过几年的使用,通廊温度较高,影响到烟路的使用寿命。今年5月份,车间利用指挥部后院部门拔除的隔热砖对通廊进行了刷新。通过刷新,出现了显著成效,不仅提高了热工效能,并且改善了工人的工作环境,使拔除的隔热资料得到了合理利用。
第二、1#、2#焦炉在投入出产以来,炉头温度一向处于偏低状态,封墙散热量也较大,上升气流边号炉火路点火不充分,空气温度预热成效欠安,不能与煤气充分混合点火。为此,我们加厚了有关保温层,保温成效显著改善,大大降低了炉门的散热,提高了炉头温度,保障了焦炭质量。
第三、加强炉体的守护,提高焦炉的热工效能。焦炉是我公司的主题设备。为确保完玉成年的焦炭出产工作,确保焦炭的质量,我们加强了对炉体的检建守护。今年大建炉门18个,幼建炉门72个,更换炉门刀边3套,更换顶丝、丝座26套,更换钩头螺栓76套,更换大盖底座1个,自己加工更换上升管盖102个,全面排除横管5次,排除地下室煤气主管3次。这些措施的执行,确保了焦炉正常的出产运行,为完玉成年的焦炭出产工作,提高焦炭质量,提供了保障。